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■创新进行时

职工一项工艺改进 节约成本一百万元

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通讯员 刘继宝 裘国岚  记者  王槐艾

江苏油田冬季油井生产离不开电加热的运行法则,如今被该油田采油一厂职工的一项工艺改进打破了。去年冬季以来,江苏油田采油一厂沙埝采油管理区停用大部分油井的电加热装置,不但保持原油生产稳定,还节约动力费超百万元。

油井电加热是通过对油井中的电缆能转化为热能,起到对油井保温作用,实现清蜡降黏、减小油流阻力、提高原油进站温度和油井产量。这是很多油田冬季通用的生产方法。江苏油田原油品质大多属于低渗或特低渗类型,原油含蜡量高,油井保温工作多采取电加热。油价高时,电加热消耗的电能与增产的原油效益相比不算什么。而在如今低油价形势下,电加热却成为能源消耗大户。如何既降低成本,又保证油田安全稳定生产,沙埝采油管理区职工通过清蜡降黏,关停了大部分电加热井。

为了摸清影响电加热运行与油井正常生产关系的主要因素,管理区干部职工从减少加投原油破乳剂着手,录取分析油井生产资料。“我们每隔一天、三天、一周收集数据,并绘制成表格,对数据进行对比分析,从中找到最有效合理的药剂投入量,保证整个片区的油井正常生产。”沙埝采油管理区生产运行中心职工许明文说。

油井流程的末端是保温的关键,为掌握不同条件下流程末端的保温效果,他们通过调整电加热温度和运行时间,观察流程和油井回压的变化情况,从中寻找一个合理的温度控制点和电加热启运时间。

为避免在油井电加热停用后,发生冻堵现象,职工们采取增加巡井次数的方法,及时关注油井生产动态变化,并适时调整。他们对中频电加热一台一台逐步摸索停用,停用一台观察3至5天,压力稳定后再停用下一台。通过一个冬天的摸索、调整和优化,如今,这个管理区的53台电加热和41套中高频解堵系统,在冬季生产中只使用了5台电加热和10套中高频解堵系统,节约电费上百万元。